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旋膜式除氧器进汽调整门全关现象分析
某次监盘时,发现#1机高压除氧器(以下简称“高除”)进汽调整门全关,这种状态只有在无供汽的情况下出现过,而现在有60多吨的供汽,且凝结水流量和温度又基本正常。查以往历史记录:在相同热电负荷下,#1机高除进汽调整门保持在28%左右的开度。针对这一异常现象进行了一系列的原因分析和排查,并提出了就如何防止高加水侧漏水的一些防范措施,希望对电厂以后减少类似异常情况提供一些有益的帮助。
#1汽轮机组汽轮机型号为N110/C68-8.83/0.981,为双缸、单轴、冲动式、单抽、凝汽式汽轮机。本机组在5、8、12、14、15/20、17/22级后设有6段非调整抽汽分别供高、低压加热器;机组在11级后设一级调整抽汽,11级后下缸处开两个抽气口,由两条管道引出,一条至供热用户,另一条至辅汽母管,高除用汽就来自辅汽。
1、旋膜式除氧器原因分析及排查
进汽调整门全关而凝结水流量和温度又基本正常,势必有加热凝结水的热量进入#1机高压除氧器,那么,这部分热量从哪里来呢?经分析有如下可能:
一、门杆漏气上高除流量增大。门杆漏气本身量很小,且通过对现场自动主汽门、高调门、高压缸前轴封进行检查,基本无异常,这种可能被排除。
二、连排扩容器至高除的汽量增大。通过与锅炉人员的验证,锅炉至连排扩容器的开度没有变,且现场检查连排水位,压力均正常,这种可能被排除。
三、高加疏水上高除的流量增大。有两种可能:
1)一、二段抽汽量增大,在高加凝结的疏水增多。查历史记录发现,相同热电负荷下,一、二段的压力均未比以前增大,这种可能被排除;
2)高加水侧有漏。假如高加水侧有漏,那么给水泵的电流与入口流量势必会增大,高加出水温度会降低,疏水温度会降低。通过对上述参数的历史数据分析,发现相同热电负荷下,A给水泵电流(282A)与入口流量(471t/h)均比以前增大;高加出水温度也略低,特别是#1高加低了3.5度;疏水温度因无测点纪录,无法验证,但通过现场红外线测温,与#2机相比,#1机高加疏水温度确实低一些。
再分析一下A给水泵电流与入口流量增大的情况,是否有可能是表记不准确呢?通过查历史记录,发现A给水泵的勺管开度较同负荷下增大,转速也增加,泵体风温、线圈温度均升高(闭式冷却水系统正常),证明给水泵的出力的确增大,电流与入口流量准确。同时锅炉的给水流量(425t/h),与主汽流量基本一致,而现在的主汽流量(427t/h)带95mW,65t/h左右的负荷也符合实际,证明锅炉的给水流量准确。A给水泵的入口流量(471t/h)与锅炉的给水流量(425t/h)相差甚大,就此又有如下分析:
1)运行泵再循环门有漏;
2)备用泵逆止门有漏;
3)备用泵倒暖门有漏;
4)给水管道有漏;
但通过以下措施:
1)全关A给水泵再循环电动门前手动门;
2)全关B给水泵出水电动门及旁路门;
3)全关B给水泵倒暖一、二次门;
4)全面检查给水系统管道。
发现A给水泵电流与入口流量,锅炉的给水流量均无变化。同时我们也做了个测试:联系锅炉将给水压力降低到12.18MPa,高除进汽调整门缓慢开启,#1高加疏水上高除调整门也缓慢关小。这说明给水压力降低后,高加漏水量相应减小,从而漏回高除的疏水减少。
综上所述,证明就是高加水侧有漏,从而引起高除进汽调整门全关。从前面#1高加出水温度低了3.5度的现象中,可以推断#1高加的可能性更大。
于是退高加汽侧、水侧,进一步确定是哪台高加有漏。在高加水侧转旁路后,A给水泵入口流量和电流均下降,由此证明之前的推断完全正确。我们重新对高加水侧充压,发现#1高加的水位明显上升很快,而#2高加水位基本没变化,证明就是#1高加水侧有漏。
2、旋膜式除氧器高加水侧漏水防范措施
高加水侧漏水无非是下面两种情况:
1)高加钢管胀口松弛泄漏;
2)高加钢管破裂。
而出现这些情况一般是在投退过程中温度控制不正确,或投退频繁。从而造成高加钢管胀口松脱,或钢管金属疲劳破裂。从历史纪录中也可看出,A给水泵电流与入口流量增大,是在前两天退投高加后慢慢开始的。
由此,建议:
1)在高加有缺陷时,而不影响机组安全运行的情况下,尽量减少高加投退次数;
2)投退过程中严格按操作票执行,特别是对温度的控制尤其重要;
3)给水压力在锅炉满足的情况下,尽量维持低压力运行,以保证高加钢管在更加安全的压力下运行,这样也可以降低给水泵的电流而节省厂用电。
4)开停机时,高、低加好随机启动或滑停,这样能使加热器受热均匀,有利于防止钢管(低加铜管)胀口松脱漏水,也有利于防止法兰因热应力大造成变形,还可以减少上下汽缸温差和简化操作。